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开料机跑板缘由分析及解决方法_星空体育竞技娱乐app官网
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开料机跑板缘由分析及解决方法

发布时间:2024-11-24 08:56:39   来源:星空体育官网app

  1、机台本身吸附力不好,整张板子吸附固定的问题不大,加工小料的时候就吸附不住。

  2、生产软件生成的加工路径不合理,应当遵循先切小板再切大板,先切没有连接的地方再切有连接的地方,小板要从外边往里面切,遵循的原理就是产品不是依靠本身的吸附力固定住,而是靠其它的板材去辅助固定,注:加工实木的时候尤其要注意材料的纹理。

  3、加工结束后清洁不到位,台面有细小的碎屑造成产品跟地板之间没有有效的接触,漏气影响摩擦力造成跑板。

  4、加工时刀具过切量太大,台面底板加工留下的深浅不一的刀痕,刀痕加工时会漏气,造成材料跟底板之间吸附力小,同时造成接触面小,根据单位面积摩擦力公式,摩擦力等于摩擦因数乘以正向压力,接触面积减少,正向压力减小,那么相对应的摩擦力也会随之减小,在开料阻力不变的情况下,摩擦力小于阻力就会造成跑板。

  5、真空泵自身负压力能否达到需要的值,这个能通过关掉吸附阀门的方式看真空压力表数值,正常单独测试应达到-0.7-1.2。吸附全开也要控制在-0.5以上,太低吸附力不够。

  6、检查吸附台面与真空泵之间所有的连接处漏气情况,还有底板边缘是否有漏气的情况,单独测试一个吸附区吸力。

  7、如果是在海拔相对较高区域,建议使用功率大一些的线、台面的结构是否合理决定真空吸附效果。功率同等的真空泵,不同规格的台面的吸附效果是不同的。

  1、加工一段时间之后一定要清铣一次台面,可以有效解决产品与地板的有效接触,增加吸附力。

  增加斜向下刀和分层下刀功能,减小切割阻力。3、加工完成后一定要清洁台面,因为下料除尘有的厂家做不好,容易留下碎屑颗粒

  188型、6612型、5210型。4、调整软件的过切量,重新对刀,效果主要体现在产品切断不伤底板或轻微损伤。

  5、检查真空泵是否缺水,缺水加水。真空泵本身的连接管是否堵塞,清理后检查负压,

  仍然没有解决负压值过小的问题,能够最终靠堵住吸附口一到两分钟排气的方式恢复吸附力。6、通过打胶

  贴胶带、紧螺丝的方式将漏气点堵住,让所有的空气只通过台面上方流动。7、更换大功率线、通过厂家更换台面,重新刻吸附台面,增大吸附通道,让负压均匀顺畅的到达材料表面,菱形吸附更有效果。